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徐州廢水處理裝置 工藝 一體化污水處理設(shè)備

簡要描述:

徐州廢水處理裝置 工藝單純的物化方法或生物方法處理高濃度化工廢水的深度處理負荷較高,且深度凈化效果較差奮戰不懈。因此,探索有效的預(yù)處理方法已成為深度凈化高濃度化工廢水的重要途徑的過程中。

  • 更新時間:2024-04-14
  • 產(chǎn)品型號:HDJOL21
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
  • 產(chǎn)品廠地:常州市
  • 訪問次數(shù):1100
詳細介紹
品牌其他品牌加工定制
處理量1-10000m3/h額定電壓220v
額定功率3.5-30kw空氣量10m3/min
出水管口徑100mm進水管口徑100mm
流量計規(guī)格150m3/h

徐州廢水處理裝置 工藝

化工廢水是一種嚴重污染環(huán)境的典型高濃度、難降解工業(yè)廢水範圍和領域,其主要污染物來源為化學(xué)反應(yīng)的溶劑助劑、副反應(yīng)產(chǎn)物及產(chǎn)品蒸餾殘液長遠所需,成分十分復(fù)雜形式,其COD值通常可達5000~10000mg/L非常完善,有的甚至超過20000mg/L傳遞。單純的物化方法或生物方法處理高濃度化工廢水的深度處理負荷較高,且深度凈化效果較差不斷完善。因此開拓創新,探索有效的預(yù)處理方法已成為深度凈化高濃度化工廢水的重要途徑處理。

本研究將己內(nèi)酰胺裝置未經(jīng)處理的生產(chǎn)廢水作為研究對象,此生產(chǎn)工藝以苯為原料,經(jīng)過催化加氫講故事、催化氧化、羥胺肟化作用、重排等化學(xué)反應(yīng)生成己內(nèi)酰胺前沿技術。該生產(chǎn)廢水有機物污染物主要產(chǎn)生于催化氧化、羥胺肟化生產(chǎn)階段基礎上,在常規(guī)單一絮凝沉淀預(yù)處理中絮凝劑用量較大安全鏈,但難降解有機物去除效果卻并不理想,進而導(dǎo)致后續(xù)深度處理出水水質(zhì)凈化效果不佳預下達。本文中增持能力,首先采用酸化法破壞廢水中乳化劑的乳化性能,使不溶于水的脂肪酸類物質(zhì)沉淀出來創新為先;然后選擇不同絮凝劑復(fù)配助凝劑進行絮凝沉淀處理提高鍛煉,通過不斷優(yōu)化和改進復(fù)合絮凝沉淀工藝條件,進而篩選出一種可用于高濃度化工廢水深度處理且符合實際的技術(shù)方案生產體系。

1新模式、實驗部分

1.1 廢水水質(zhì)指標

本研究廢水水樣來自滄州某大型化工企業(yè)己內(nèi)酰胺裝置未經(jīng)處理的生產(chǎn)廢水,其采樣點為生產(chǎn)廢水處理裝置入口處,外觀呈不透明棕黑色應用情況。廢水水質(zhì)特征分析均采用國家現(xiàn)行環(huán)保標準很重要,水質(zhì)指標詳見表1。

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1.2 實驗方法

廢水水樣經(jīng)中速定性濾紙預(yù)過濾處理除去大量油類物和懸浮物后也逐步提升,用37%濃鹽酸調(diào)節(jié)廢水pH值進行酸化處理保護好,并探討化工廢水酸化預(yù)處理條件;向酸化后廢水水樣分別加入一定劑量的聚合硫酸鐵組織了、聚合氯化鋁和明礬健康發展,比較絮凝沉淀效果,篩選出絮凝劑和絮凝條件飛躍;將絮凝劑和聚丙烯酰胺復(fù)配聯(lián)用對酸化后廢水進行復(fù)合絮凝沉淀處理堅實基礎,通過優(yōu)化改進復(fù)合絮凝處理條件,確定該化工廢水的酸化+復(fù)合絮凝沉淀預(yù)處理方案大數據。

2前景、實驗結(jié)果與討論

2.1 酸化預(yù)處理

分別取預(yù)過濾化工廢水1000mL,用37%濃鹽酸調(diào)節(jié)至不同pH值,靜置沉降1h長效機製,測定上清液COD值,計算COD去除率重要部署,結(jié)果如圖1所示等地。

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從圖1可看出,廢水在酸性條件下存在明顯的破乳現(xiàn)象并出現(xiàn)大量絮凝物質(zhì)數字技術,廢水COD去除率隨著pH值的不斷降低而快速提高共享應用。分析原因可能為:廢水中含有的多種陰離子表面活性劑可與廢水中的油類物質(zhì)形成穩(wěn)定的乳化液,使得油類物質(zhì)親水性增強而溶解在廢水中完成的事情。在酸性條件下調整推進,陰離子表面活性劑的電負性被中和后,其親水性和橋梁作用降低甚至消失研究成果,使得乳化液的親油親水平衡態(tài)被打破而出現(xiàn)破乳現(xiàn)象發展契機,進而產(chǎn)生大量絮凝物質(zhì)從廢水中分離出來。當pH值為3時機製性梗阻,廢水COD下降至13368mg/L齊全,COD去除率為28.21%,繼續(xù)降低pH值對COD去除率不再有明顯的影響改造層面。這說明廢水乳化現(xiàn)象在pH=3時被打破機製,因此,可認為pH=3為酸化預(yù)處理條件大面積。

2.2 絮凝劑選擇

2.2.1 絮凝pH值對COD去除率的影響

取酸化預(yù)處理后廢水1000mL發力,用40%的NaOH溶液調(diào)節(jié)至不同pH值優勢與挑戰,分別以10%水溶液形式投加1g/L的PFS、PAC和明礬越來越重要的位置。藥劑投加完成后先攪拌10min問題分析,再靜置沉淀30min,測定上清液COD值特點,計算COD去除率,結(jié)果如圖2所示。

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絮凝劑主要是通過水解反應(yīng)形成具有較強中和電荷能力的多核絡(luò)合離子製度保障,使廢水中的懸浮微粒失去穩(wěn)定性而凝聚成絮凝體聯動。當絮凝體體積增長到一定程度后,在重力的作用下從廢水中沉淀分離出來顯示,從而達到凈化廢水的作用技術特點。從圖2可看出,三種絮凝劑處理高濃度廢水的COD去除率均隨著pH值的不斷增加而增加共同努力,但pH值超過一定數(shù)值后取得顯著成效,其COD去除率反而都會有較為明顯下降的趨勢。這說明絮凝劑在不同的pH值條件下會發(fā)生不同的水解反應(yīng)數據顯示,形成絮凝體的形態(tài)、表面電荷Zeta電位服務、吸附能力和高聚體數(shù)量也均有所不同實現。因此,采用PFS舉行、PAC和明礬絮凝劑處理廢水,在pH值分別為8、7和7時的絮凝處理效果較為理想習慣。

2.2.2 絮凝劑投加量對COD去除率的影響

取酸化預(yù)處理后廢水1000mL記得牢,用40%的NaOH溶液調(diào)節(jié)至三種絮凝劑的絮凝pH值,以10%水溶液形式投加0.1~1.5g/L的PFS覆蓋、PAC和明礬服務體系。藥劑投加完成后先攪拌10min,再靜置沉淀30min重要的作用,測定上清液COD值特點,計算COD去除率,結(jié)果如圖3所示搶抓機遇。

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從圖3可以看出綠色化發展,隨著絮凝劑投加量的不斷增加,廢水的COD去除率呈現(xiàn)出快速升高的趨勢結論,但當絮凝劑投加超過一定量時應用創新,其COD去除率反而出現(xiàn)明顯的下降趨勢體系。這說明,絮凝劑的投加量對廢水的絮凝沉淀過程存在著顯著的影響具體而言。當投加量不足時最為顯著,絮凝體數(shù)量較少且松散無彈性,吸附架橋作用較弱而不能與廢水中有機污染物充分接觸和反應(yīng)製高點項目,絮凝沉降現(xiàn)象并不明顯的必然要求。當投加量過多時,廢水中的膠體顆粒易被過量的絮凝體包裹物聯與互聯,使得逐漸帶正電的膠體顆粒相互碰撞機會降低狀況,吸附架橋難以實現(xiàn),從而達不到理想的絮凝沉淀效果取得了一定進展。因此業務,當PFS、PAC和明礬投加量分別為0.9g/L有所增加、0.7g/L和0.7g/L時完善好,廢水絮凝處理效果達到。

徐州廢水處理裝置 工藝

2.2.3絮凝劑的篩選

比較分析實驗數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)供給,針對酸化預(yù)處理后的廢水全過程,PFS的絮凝沉淀效果要明顯優(yōu)于其他兩種絮凝劑,其原因可能是PFS水解產(chǎn)生大量多羥基絡(luò)合離子積極參與,通過吸附優勢領先、架橋等作用促使廢水中的膠體微粒有效凝聚,從而呈現(xiàn)出較高的COD去除率探討。因此新技術,PFS可作為本研究的絮凝劑,對高濃度廢水的絮凝沉淀效果進行深入研究共創美好。

2.3 復(fù)合絮凝沉淀法對COD去除率的影響

2.3.1 復(fù)合絮凝PAM投加量對COD去除率的影響

取酸化預(yù)處理后廢水1000mL趨勢,分別用40%的NaOH溶液調(diào)節(jié)pH=8,先以10%水溶液形式投加0.9g/L的PFS預判,再以10%水溶液形式投加0.01~0.03g/L的PAM。藥劑投加完成后先攪拌10min,再靜置沉淀30min合規意識,測定上清液COD值聽得懂,計算COD去除率。

隨著PAM投加量的不斷增加協調機製,廢水COD去除率不斷升高設備製造,且在投加量為0.018g/L時達到最大,繼續(xù)增加投加量反而造成COD去除率的下降重要作用。分析原因可能是高質量,聚丙烯酰胺(PAM)是一種線狀有機高分子聚合物應用情況,其高分子長鏈可吸附廢水中的懸浮微粒形成較大的絮凝體,增加了細小礬花的碰撞機會,吸附架橋作用促使有機物顆粒凝聚也逐步提升,繼而加快絮凝體的沉淀,從而發(fā)揮去除有機污染物和凈化廢水的效果能力和水平。但當PAM投加量超過0.018g/L時組織了,過量的PAM會使脫穩(wěn)的膠體顆粒重新恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài),從而降低廢水COD去除率註入了新的力量。因此表現,PAM和PFS以1∶50的復(fù)配比例處理高濃度廢水,絮凝沉淀效果較為理想說服力。

2.3.2 復(fù)合絮凝pH值對COD去除率的影響

取酸化預(yù)處理后廢水1000mL的積極性,用40%的NaOH溶液調(diào)節(jié)至不同pH值,先以10%水溶液形式投加0.9g/L的PFS深刻變革,再以10%水溶液形式投加0.018g/L的PAM高效。藥劑投加完成后先攪拌10min,再靜置沉淀30min至關重要,測定上清液COD值質量,計算COD去除率。


廢水COD去除率隨著pH值的不斷升高呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢表示,當pH=8時COD去除率達到最高十大行動。一般認為,在偏酸性條件下著力增加,PFS易與廢水中有機物形成金屬絡(luò)合物而不能有效水解形成絮凝體,進而造成廢水COD去除率較低系統穩定性;在強堿性條件下背景下,PFS水解絮凝體因表面電荷被中和而對有機物顆粒的吸附和混凝作用降低。因此科技實力,只有在偏堿性條件下開展試點,PFS水解形成絮體中的2+、3+可靠保障、4+等多核絡(luò)合離子才具有較強中和懸浮顆粒電荷和吸附有機物的能力規劃。PAM的助凝原理是通過吸附、架橋作用對PFS絮體脫穩(wěn)的膠體顆粒進行網(wǎng)捕機製,使得膠體顆粮黜椧??焖僭鲩L和集聚,進而增加絮凝沉淀效果發力。偏酸或過堿的介質(zhì)環(huán)境均會使PAM水解高分子長鏈的展度受限優勢與挑戰,助凝作用降低而使絮凝效果不理想集成應用。因此,在PFS復(fù)配PAM絮凝處理高濃度廢水中問題分析,pH=8的介質(zhì)條件較為適宜迎來新的篇章。

2.3.3 復(fù)合絮凝攪拌時間對COD去除率的影響

取酸化預(yù)處理后廢水1000mL,用40%的NaOH溶液調(diào)節(jié)pH=8不負眾望,先以10%水溶液形式投加0.9g/L的PFS共同學習,再以10%水溶液形式投加0.018g/L的PAM。藥劑投加完成后攪拌不同時間推動並實現,再靜置沉淀30min,測定上清液COD值,計算COD去除率推廣開來。

廢水COD去除率隨著攪拌時間的不斷增加呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢空白區,當攪拌時間為10min時,COD去除率達到最高密度增加。分析原因可能為應用優勢,攪拌時間是絮凝劑與廢水充分接觸和絮凝沉淀的關(guān)鍵影響因素,延長攪拌時間能促使絮凝體聚集形成較大的礬花信息化,增加與有機污染物的碰撞機會發展需要,從而增加廢水的絮凝沉淀效果。但攪拌時間過長則會使絮凝體破碎全方位,從而減少廢水COD的絮凝效果信息。因此,在PFS復(fù)配PAM處理高濃度廢水中管理,10min的攪拌時間較為適宜廣泛關註。

2.3.4 復(fù)合絮凝沉降時間對COD去除率的影響

取酸化預(yù)處理后廢水1000mL,用40%的NaOH溶液調(diào)節(jié)pH=8,先以10%水溶液形式投加0.9g/L的PFS顯示,再以10%水溶液形式投加0.018g/L的PAM。藥劑投加完成后先攪拌10min進展情況,再靜置沉淀不同時間重要的作用,測定上清液COD值,計算COD去除率研究。

沉降時間直接影響著絮凝體吸附廢水中有機污染物的絮凝效果搶抓機遇,沉降時間較短易造成絮凝體對廢水中有機污染物的吸附不和脫穩(wěn)絮體的沉降,沉降時間過長則會使部分處于動態(tài)平衡的懸浮顆粒重新溶解到廢水中去創新。從圖7可以看出結論,在沉降前期COD去除率迅速增加,隨后COD去除率增速逐漸放緩體系。當沉降時間超過60min后積極回應,COD去除率無明顯變化甚至會因絮凝-溶解動態(tài)平衡而存在一定程度的下降慢體驗。因此,在PFS復(fù)配PAM處理高濃度廢水中全會精神,60min的沉降時間較為適宜左右。

2.3.5 三種復(fù)合處理方案的絮凝效果比較

為保證研究結(jié)果的科學(xué)性,本文按照相同的實驗流程對PAC智能化、明礬與PAM復(fù)配處理廢水的絮凝效果進行對比研究生產製造,條件下的絮凝沉淀效果如表2所示。研究結(jié)果表明綜合措施,酸化+PFS+PAM復(fù)合絮凝沉淀法為處理高濃度廢水的復(fù)合絮凝方案多元化服務體系。

3、結(jié)論

本文通過研究酸化預(yù)處理攜手共進、絮凝劑篩選實力增強、助凝劑復(fù)配和絮凝條件對該高濃度化工廢水COD去除率的影響,得出酸化+PFS+PAM的復(fù)合絮凝預(yù)處理方案:pH=3條件下酸化預(yù)處理后調(diào)節(jié)pH=8擴大公共數據,PFS與PAM復(fù)配比50∶1,投加量分別為0.9g/L、0.018g/L設計標準,此時廢水COD去除率可達77.54%深度。

高濃度化工廢水普遍存在COD值過高、成分較復(fù)雜且難降解的特性經過,本研究中單一絮凝沉淀的COD去除率最高可達64.55%帶來全新智能,而企業(yè)生產(chǎn)廢水處理裝置絮凝沉淀的COD去除率約為60%,由此可見核心技術體系,復(fù)合絮凝沉淀法對于該類生產(chǎn)廢水的預(yù)處理效果提升十分明顯自主研發。因此,針對本文中己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水或者生產(chǎn)工藝及污染物類型相似的其它高濃度化工廢水高效流通,采用優(yōu)化改進的復(fù)合絮凝沉淀法預(yù)處理來降低廢水COD值分析,可作為減輕后續(xù)深度處理負荷和達標排放的重要研究方向。


 


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