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簡(jiǎn)要描述:
常州淀粉廢水處理設(shè)備/報(bào)價(jià)加工淀粉廢水處理技術(shù)領(lǐng)域項目,特別是涉及一種用于薯類淀粉生產(chǎn)廢水的處理工藝新體系。淀粉提取廢水加入酸度調(diào)節(jié)劑進(jìn)行預(yù)處理促進善治,形成絮凝團(tuán)在流動(dòng)中一部分沉淀于流槽底部合作,并在廢水在廢水收集池中自然放置120天以上蓬勃發展,進(jìn)入廢水濾池進(jìn)行過濾處理功能,再加入絮凝劑攪拌后沉淀2?3小時(shí),絮凝處理后的廢水依次進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng)基石之一、好氧生化系統(tǒng)處理基礎上,使水質(zhì)得到進(jìn)一步凈化達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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空氣量 | 1000m3/min | 處理水量 | 100m3/h |
設(shè)備厚度 | 12mm預下達,10mm,13mm知識和技能,15mm |
淀粉廢水處理技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種用于薯類淀粉生產(chǎn)廢水的處理工藝醒悟。淀粉提取廢水加入酸度調(diào)節(jié)劑進(jìn)行預(yù)處理進行部署,形成絮凝團(tuán)在流動(dòng)中一部分沉淀于流槽底部,并在廢水在廢水收集池中自然放置120天以上需求,進(jìn)入廢水濾池進(jìn)行過濾處理,再加入絮凝劑攪拌后沉淀2?3小時(shí)更為一致,絮凝處理后的廢水依次進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng)、好氧生化系統(tǒng)處理堅定不移,使水質(zhì)得到進(jìn)一步凈化達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)落地生根。本發(fā)明的目的是解決中小型薯類淀粉中廢水處理的難題,解決廢水處理過程中的污水處理設(shè)備投資大技術的開發、啟動(dòng)周期長(zhǎng)成效與經驗、廢水資源浪費(fèi)、出水不達(dá)標(biāo)和運(yùn)行成本高的問題健康發展。
常州淀粉廢水處理設(shè)備/報(bào)價(jià)加工
1.一種薯類淀粉廢水處理工藝提供了有力支撐,其特征在于采用以下步驟:
(1)調(diào)節(jié)酸度:淀粉提取廢水與淀粉分離后進(jìn)入中轉(zhuǎn)池,由中轉(zhuǎn)池出口進(jìn)入流槽堅實基礎,流槽中間部位設(shè)置一個(gè)攪拌混合器積極,廢水流經(jīng)攪拌混合器,在攪拌混合器中加入酸度調(diào)節(jié)劑進(jìn)行預(yù)處理前景,將混合液pH調(diào)節(jié)至4-5經驗,使淀粉提取廢水中的蛋白、淀粉微粒等物質(zhì)形成絮凝團(tuán)長效機製;
(2)收集沉淀物:絮凝團(tuán)的廢水流動(dòng)中一部分沉淀于流槽底部進一步意見,另外在流槽尾部設(shè)置不少于2個(gè)沉淀物收集池,對(duì)前面部分產(chǎn)生的沉淀物進(jìn)行收集深入闡釋,去除一部分淀粉微粒集聚、蛋白質(zhì)和其它部分有機(jī)污染物;
(3)多級(jí)自然沉淀:自沉淀物收集池溢出的廢水經(jīng)流槽進(jìn)入廢水收集池大大提高,廢水收集池的總?cè)莘e是本季節(jié)薯類加工廢水產(chǎn)生量的1.1倍-1.2倍新的動力,廢水收集池做防滲處理,池底放置草木灰調整推進、爐渣等物料為產業發展,廢水收集池?cái)?shù)量不少3個(gè),串聯(lián)使用發展契機;廢水在廢水收集池中自然放置120天以上穩定;
(4)廢水過濾:放置后的廢水進(jìn)入廢水濾池進(jìn)行過濾處理,濾池中的濾料采用爐渣齊全、草木灰單產提升、粘土,質(zhì)量比為2∶1∶2置之不顧;
(5)絮凝沉淀:過濾處理后的廢水進(jìn)入絮凝沉淀池多樣性,加入絮凝劑攪拌后沉淀2-3小時(shí);
(6)厭氧試驗、好氧處理:絮凝處理后的廢水依次進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng)規模、好氧生化系統(tǒng)處理數字化,使水質(zhì)得到進(jìn)一步凈化達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);
(7)凈化后的水進(jìn)入微濾機(jī)過濾后達(dá)標(biāo)排放作用;
(8)流槽底部沉淀物開展攻關合作、沉淀物收集池和廢水收集池處的沉淀物收集后,加入自然土壤后還田處理。
2.如權(quán)利要求1所述的一種薯類淀粉廢水處理工藝情況正常,其特征還在于后續(xù)絮凝、厭氧優化上下、好氧生化系統(tǒng)的處理能力按150天以上處理完設(shè)計(jì)改革創新。
常州淀粉廢水處理設(shè)備/報(bào)價(jià)加工
根據(jù)淀粉原料來源進(jìn)行分類,薯類淀粉可分為木薯淀粉發揮重要作用、紅薯淀粉自行開發、馬鈴薯淀粉等品種,由于芭蕉芋取得顯著成效、葛根和薯類淀粉加工工藝和原料性質(zhì)相近處理方法,其廢水均具有共同特性,處理方法相同責任。
紅薯服務,又名甘薯,其本身易腐爛持續向好,不宜長(zhǎng)期存放舉行。紅薯的深加工可以解決因貯存鮮薯不當(dāng)而導(dǎo)致大量爛薯的現(xiàn)象,紅薯精制淀粉經(jīng)過不同深度的加工不容忽視,可生產(chǎn)出數(shù)百種有價(jià)值的產(chǎn)品習慣,增值10-30倍左右,前景可觀組建,市場(chǎng)潛力巨大覆蓋。但是,紅薯淀粉生產(chǎn)季節(jié)性強(qiáng)有效保障,生產(chǎn)廢水濃度高激發創作、溫度低、水量大稍有不慎,常規(guī)污水工藝不能有效處理探索,既會(huì)造成嚴(yán)重環(huán)境污染,也會(huì)造成可利用資源的巨大浪費(fèi)全面協議。
紅薯淀粉生產(chǎn)廢水中含有水溶性淀粉重要作用、糖類、蛋白質(zhì)、碳水化合物提升、氨基酸等有機(jī)物,這類廢水排入江河會(huì)消耗水中的溶解氧相關性,促進(jìn)藻類及水生植物繁殖競爭力,造成水體富營(yíng)養(yǎng)化,但此類廢水屬于生化性較好的高濃度有機(jī)廢水的必然要求;除此之外的過程中,水中含有大量的懸浮物。所以適合采用預(yù)處理+生化處理的方法狀況。常用的污水處理方法有化學(xué)絮凝沉淀法範圍和領域、厭氧生物處理法(如UASB、ABR業務、AFB、AF方法)、好氧生物處理法(如接觸氧化法完善好、氧化溝法促進進步、SBR法)、資源化技術(shù)法全過程。
隨著環(huán)保要求的日益提高更高要求,淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25461-2010)要求:COD小于50mg/L,BOD 5小于10mg/L優勢領先,色度小于10倍經驗分享。傳統(tǒng)工藝中經(jīng)生化處理后的出水,色度指標(biāo)不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求新技術,因此培養,如何有效降低污水的運(yùn)行成本,達(dá)到淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求營造一處,是迫切需要解決的問題服務水平。國(guó)內(nèi)公開發(fā)表的有關(guān)在生產(chǎn)中應(yīng)用的薯類淀粉廢水處理的文獻(xiàn)報(bào)道如下:1999年,中國(guó)農(nóng)機(jī)研究院食品機(jī)械研究所有關(guān)技術(shù)人員提出的《淺談中小型馬鈴薯淀粉廠污水處理方案》保供,簡(jiǎn)單介紹了我國(guó)淀粉工業(yè)的現(xiàn)狀能力建設,提出了采用厭氧-好氧生化處理方法,該淀粉廢水處理方法工藝陳舊技術創新,處理后的廢水可能會(huì)造成二次污染醒悟;并且處理過程中廢水中的一些寶貴資源未得到有效利用,造成了寶貴資源的嚴(yán)重浪費(fèi)生產體系。2006年李生等提出《利用氣浮-UASB-SBR工藝處理紅薯淀粉廢水》新模式,出水水質(zhì)能達(dá)到(GB8978-1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn).同時(shí)采用投藥氣浮分離技術(shù)能夠回收植物蛋白飼料,厭氧工藝可以回收沼氣;2006年李琳等做了《復(fù)合微生物絮凝處理紅薯淀粉廢水的研究》利用膠質(zhì)芽孢桿菌和釀酒酵母能利用水溶性淀粉和蛋白質(zhì)的特性應用情況,直接用紅薯淀粉廢水培養(yǎng)很重要,并用它們產(chǎn)生的絮凝作用處理紅薯淀粉廢水。結(jié)果表明也逐步提升,在適量氯化鈣助絮凝作用下保護好,僅以2.5%的絮凝菌液,在pH值9.5的條件下組織了,絮凝率高達(dá)97%充足,紅薯淀粉廢水的COD去除率達(dá)到65%,pH值8.0左右表現;2012年山東博洋環(huán)境資源有限公司楊云軍異常狀況、田雪輝、呂慶香等在申請(qǐng)公布號(hào)為CN 102690031 A的申請(qǐng)中提出一種用于薯類淀粉生產(chǎn)廢水的資源化處理方法的積極性,所述廢水包括高濃度工藝廢水和原料洗滌廢水更多可能性,在加工季節(jié)直接進(jìn)行處理,處理設(shè)施能力和當(dāng)天產(chǎn)生污水量相當(dāng)高效,高濃度工藝廢水分別置于三級(jí)沉淀池中問題,使高濃度工藝廢水中的淀粉進(jìn)行充分沉淀分離、酸蛋白沉淀效率、堿蛋白沉淀,然后進(jìn)行厭氧處理、好氧處理高效化,出水經(jīng)無堵塞圓盤式超濾膜處理系統(tǒng)處理大大提高。沉淀獲得的污泥進(jìn)入污泥沉淀池,經(jīng)脫水完成的事情、烘干用作有機(jī)肥生產(chǎn)原料調整推進,酸蛋白和堿蛋白經(jīng)沉淀分離后采用板框壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾脫水,脫水后的淀粉蛋白經(jīng)進(jìn)一步干燥后制成蛋白飼料研究成果。
鑒于紅薯淀粉加工季節(jié)短發展契機,時(shí)間集中,一般在50天內(nèi)完成鮮薯的加工機製性梗阻,對(duì)于中小型的淀粉加工企業(yè)來說齊全,按照每天加工紅薯的量來匹配相應(yīng)的污水處理設(shè)施會(huì)投入巨大,甚至超過所用淀粉生產(chǎn)設(shè)備的成本改造層面,加之淀粉加工季節(jié)一般在秋冬季節(jié)機製,溫度較低,不利于淀粉污水處理設(shè)施的運(yùn)行大面積,例如UASB法啟動(dòng)周期就需要2-3個(gè)月的時(shí)間發力,這對(duì)季節(jié)性加工的紅薯淀粉企業(yè)是不能接受的,所以很多淀粉廠所上的污水處理設(shè)施并不能發(fā)揮應(yīng)有的作用而形同虛設(shè)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是解決中小型薯類淀粉中廢水處理的難題越來越重要的位置,解決廢水處理過程中的污水處理設(shè)備投資大問題分析、啟動(dòng)周期長(zhǎng)、廢水資源浪費(fèi)解決方案、出水不達(dá)標(biāo)和運(yùn)行成本高的問題效果。
本發(fā)明解決技術(shù)問題的技術(shù)方案如下:
一種薯類淀粉廢水處理工藝,其特征在于采用以下步驟:
(1)調(diào)節(jié)酸度:淀粉提取廢水與淀粉分離后進(jìn)入中轉(zhuǎn)池技術,由中轉(zhuǎn)池出口進(jìn)入流槽,流槽中間部位設(shè)置一個(gè)攪拌混合器,廢水流經(jīng)攪拌混合器結構重塑,在攪拌混合器中加入酸度調(diào)節(jié)劑進(jìn)行預(yù)處理,將混合液pH調(diào)節(jié)至4-5空白區,使淀粉提取廢水中的蛋白貢獻法治、淀粉微粒等物質(zhì)形成絮凝團(tuán);
(2)收集沉淀物:絮凝團(tuán)的廢水流動(dòng)中一部分沉淀于流槽底部應用優勢,另外在流槽尾部設(shè)置不少于2個(gè)沉淀物收集池相對較高,對(duì)前面部分產(chǎn)生的沉淀物進(jìn)行收集,去除一部分淀粉微粒服務、蛋白質(zhì)和其它部分有機(jī)污染物實現;
(3)多級(jí)自然沉淀:自沉淀物收集池溢出的廢水經(jīng)流槽進(jìn)入廢水收集池,廢水收集池的總?cè)莘e是本季節(jié)薯類加工廢水產(chǎn)生量的1.1倍-1.2倍舉行,廢水收集池做防滲處理,池底放置草木灰、爐渣等物料習慣,廢水收集池?cái)?shù)量不少3個(gè)記得牢,串聯(lián)使用;廢水在廢水收集池中自然放置120天以上覆蓋;
(4)廢水過濾:放置后的廢水進(jìn)入廢水濾池進(jìn)行過濾處理服務體系,濾池中的濾料采用爐渣、草木灰重要的作用、粘土特點,質(zhì)量比為2∶1∶2;
(5)絮凝沉淀:過濾處理后的廢水進(jìn)入絮凝沉淀池搶抓機遇,加入絮凝劑攪拌后沉淀2-3小時(shí)方案;
(6)厭氧、好氧處理:絮凝處理后的廢水依次進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng)相互配合、好氧生化系統(tǒng)處理統籌發展,使水質(zhì)得到進(jìn)一步凈化達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);
(7)凈化后的水進(jìn)入微濾機(jī)過濾后達(dá)標(biāo)排放;
(8)流槽底部沉淀物慢體驗、沉淀物收集池和廢水收集池處的沉淀物收集后深化涉外,加入自然土壤后還田處理。
所述的一種薯類淀粉廢水處理工藝左右,其特征還在于后續(xù)絮凝又進了一步、厭氧、好氧生化系統(tǒng)的處理能力按150天以上處理完設(shè)計(jì)生產製造。
本發(fā)明與傳統(tǒng)的處理工藝方法相比拓展基地,具有污水處理設(shè)備、設(shè)施投資小多元化服務體系,啟動(dòng)周期短處理,運(yùn)行費(fèi)用低,處理后的廢水水質(zhì)穩(wěn)定實力增強,處理后的廢物可以綜合利用自然條件。
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